班组成立后,车辆的架修工作也正式开始。 他迅速将新队伍凝聚在一起,制定各项目检修流程和标准,建立各项台账记录制度,总结过往的经验教训,预想在接下来的工作中可能出现的问题及相应的解决方案,对生产安全、生产质量和现场标准化三方面齐抓共管,对实际生产过程中发生的问题进行反思并及时制定改进方案,比如:制动缸、阀件等开始批量维修后出现了试验不通过的情况,通过具体的试验现象结合理论知识预判问题所在,再通过反复的分解、组装,试验进行验证,事后总结故障记录,至今检修克诺尔制动缸170台,各类阀件300多个,合格率达100%。 针对组装人员上手练习时间短,试验人员对设备不熟悉,工具工装使用不熟练等情况,通过对各项目参与人员有针对性培训,自主创新工艺,自制工装等方法进行逐一解决,保证了检修质量。 考虑到不同车辆段作业的情况,在人员的分配,物料和工器具的领取和使用上进行优化,减少了时间和人员上的浪费,将整个制动系统的作业内容划分为70项,作业场地进行标注,让全员知道什么时间、在哪个地方、该做什么事。 在下列车架车前,预想可能影响生产计划的事项,制定防范措施,提前准备好备品备件,及时提报采购计划,为首次换件修的维修方式提
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